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太湖新標”再抬環保門檻—江蘇紡織產業結構調整又增壓力

城南二哥2021-03-31 13:34:20複合麵料資訊512來源:複合布料_ManBetX官方登录器
太湖新標”再抬環保門檻—江蘇麵料產業結構調整又增壓力 記者日前從江蘇省環保廳了解到,《太湖地區城鎮汙水處理廠及重點工業行業主要水汙染物排放限值》環保標準,於2019年1月1日起正式實施。該標準的實施範圍包含無錫、常州、蘇州市轄區,南京市溧水縣、高淳縣,鎮江市丹陽市、句容市等太湖流域地區。據了解,這是江蘇省委、省政府在“太湖藍藻事件”發生後組織江蘇省環保廳、省質監局編製的,也是近三年中江蘇省出台的第三個嚴於“國標”的地方環保標準。該標準的實施,將加速太湖流域麵料產業的結構調整。 “太湖新標”促進產業結構調整 據江蘇省環保廳科技處副處長潘良寶介紹,新的排放標準涉及麵料染整、化學、造紙、鋼鐵、電鍍、吃品製造六大行業和集中式汙水處理廠,突出了對氮、磷等主要汙染物的操縱,排放限值參照了日本琵琶湖的整治標準。和原先的排放標準相比,該標準更加嚴格。以麵料染整行業為例,其中COD汙染同意外排濃度為60毫克/升,比現有實施標準降低了40毫克/升,比2005年之前低了120毫克/升。一直被劃分在長江流域的江陰市,首次兼具了“太湖流域城市”的身份,江陰企業也必須和沿太湖企業一樣遵守這個排汙新標準。新標準還對印染等五個行業的汙水排放總量作了約束,其中,生產每百米布隻能排水2站方米。 東華大學環境科學和工程學院奚旦站教授算了這樣一筆賬:麵料印染企業COD排放從1500毫克/升降至100毫克/升,每噸的治汙成本為2元人民幣;當COD標準從100毫克/升提高至80毫克/升,每噸治汙成本將提高2元;當COD標準達到80毫克/升時,每降低10毫克/升,治汙成本每噸又將追加2元。這意味著,當COD排放從國家一級標準的100毫克/升提至目前的“太湖新標”60毫克/升,印染企業將為此付出6元/噸的汙水治理成本花費。幾近苛刻的“太湖新標”,令江蘇太湖地區1/3的現存麵料印染企業麵臨關、停、並、轉的處境。然而,記者采訪了部分太湖周邊的印染企業,發覺他們的環保意識非常強烈,各企業正根據自己的實際情況采取不同舉措來適應新的變化。常州森容布料有限公司建了汙水處理池,汙水經過預處理後接入經濟開發區汙水處理廠。此外,還有些企業使用環保染料,為減少汙水的產生奠定了基礎。如東高染整有限公司和四周相鄰的3家企業選用環保的新型塗料上色,並建站汙水處理廠聯合治汙,達到一級排放標準後再交二級處理站進行處理。蘇州印染廠有限公司2007年加大了對汙水處理設備的投資,對印染廢水進行深化處理。正在搬遷的常州九豐印染有限公司副總經理唐沁宇說,企業在搬遷過程中要在設備上做大的調整,淘汰一批落後的耗能設備,引進先進的環保節能型設備,落實國家節能減排的要求。 無錫晨陽印染有限公司在“藍藻”事件發生後,2007年6月、7月沒有生產。現在,該企業根據要求加裝了一套汙染處理設備,解決入網汙水值的不穩定問題。公司總經理許智勇表示,肯定會根據環保治理要求解決好治汙問題。無錫聖大印染有限公司總經理姚文偉則坦率地告知記者,現在印染汙水排放的標準越來越高,企業已不堪重負,打算3年內關掉印染廠,目前正打算上國家政策支持的其他項目。 江蘇省環保廳廳長史振華表示,通過提高汙染物排放標準,可以把技術上無法實現達標排放的新建項目擋在“門外”。同時,可以依法迫使達不到排放標準的企業退出市場或疏散出去,從而把珍貴的土地和環境資源騰出來,用於鼓舞和引導印染企業采納高新技術改造傳統產業,不斷提高技術裝備和產品質量水平,生產適銷對路的、綠色環保的布料印染產品,不斷提高印染產品附加值和產品的市場競爭力。 深度治汙企業積極響應 目前,在太湖流域範圍內,一些傳統麵料印染基地已經形成從原、輔料,到麵料、染整以及產品和市場的完整產業鏈,印染企業遷入工業園,初步實現了產業布局的優化,為印染廢水的集中處理製造了基礎條件。在印染工業園,印染廢水集中處理的方法具有單位廢水治理投資低、治理成本低、運行效果好和易於治理等優點。記者在張家港三得利染整有限公司采訪時發覺,由於采取清潔生產,企業不僅在生產的每一道工序操縱了汙染物的排放量,而且還節約了水、電、煤等能源,體現出環境效益。 近,江蘇省環保部門提出,將在企業中實施“汙水深度處理示範工程”。據潘良寶介紹,“汙水深度處理”就是在達標的基礎上,采納適當的方法,進一步去除工業廢水和生活汙水中的汙染物,提高和保證水質,並回收再用。比如說,國家規定某個行業的COD達標排放標準是100毫克/升,現在要求將它處理到50克/升甚至更低。可以說,這是一個更為嚴格的標準,它的實施來自現實的排汙壓力。 吳江恒宇麵料染整有限公司投資1400多萬元,全套引進意大利的汙水深度處理設備,對汙水處理分兩步完成。步,是將印染廢水的COD操縱在100毫克/升以內,做到達標排放;第二步,是將部分已經達到國家排放標準的水繼續處理到40毫克/升左右,從而回用於生產。該企業負責環保的工程師張有根告知記者,恒宇每天產生的印染廢水為3000噸左右,但是環保部門核準的排汙許可量隻有1200噸/天。因此,他們首先對3000噸廢水進行達標處理,然後再對其中的1800多噸進行深度處理,使之全部回用到生產過程中。這樣,企業的產能沒有下降,而實際排放的汙水量卻下降了一大半。“目前,吳江的印染廢水,隻有恒宇能夠達到使廢水回用於生產的程度。”吳江市環保局有關人士表示,吳江要把印染行業“汙水深度處理”和“中水回用”作為削減排汙總量的重要手段,在全市逐步推廣。 實踐證明,對汙水進行深度處理直至回用於生產,確是可行之舉。麵對“太湖新標”,專家指出,我們除要加快產業結構調整和產品結構調整外,更應強化環境愛護觀念,開展清潔生產,從源頭減少汙染,提高染料的上色率,減少染料的流失,選擇可降解性漿料,選用可生物降解、泡沫少的淨洗劑,降低能耗,加快水處理設施的技術改造,真正實現“綠色麵料”。(AAVEGTRHYTJ
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